深孔作业攻坚记

发布日期:2013-12-17   编辑:政治部    来源:政治部    阅读:557次

山东万福煤矿主井井口冻结造孔工程11月27日动工开钻了。这是我队继该煤矿风井造孔工程竣工后施工的又一深孔工程。孔深设计为894米,较风井深度增加了54米,布设钻孔142个,总工程量为106383米,工期为315天。

深孔作业存在一定风险,决不可掉以轻心。为此,我队组织精兵强将,面对难题逐步攻克,确保施工正常进行。

遭遇复杂地况

万福煤矿主井设计孔深894米,上部700米主要以粘土、砂质粘土为主,可塑性强,具有膨胀性,易缩径,易造成抱钻,并有多层半固结粘土层频繁交替,坚硬难啃,易导致钻孔偏斜。754米向下由细砂岩、石灰岩组成,致密,质纯,坚硬,且裂隙发育,易造成漏浆。钻孔完成后,需进行两次直径为215.9mm的扩孔器扩孔至孔底,辅助时间增加(3~4个班的时间,约40小时)直接影响正常钻进。

深达700米厚易膨胀粘土层,坚硬的岩石,易漏浆的裂隙,需2—3次扩孔等不利因素,都给正常施工带来重重困难,直接影响工程进度和钻孔质量。尤其是在完成万福煤矿风井造孔工程后,再次在此地进行深孔作业,真正遇到一块难啃的硬骨头,这对我队又是一次严峻的考验。

确保安全质量关

确保安全是施工的法宝,该队根据粘土层较厚,钻孔较深的情况,制定安全措施:(一)目前使用的24型号钢丝绳虽能满足900米钻具重力所承受的负荷,但绝不可掉以轻心,必须严密监控,钢丝绳在使用过程中断丝不得超过3根,(原规定为8根),否则立即更换;(二)下钻时严禁开飞车,以防放大滑,产生加速度而导致蹲坏钻具,造成孔内事故;(三)若提升不顺畅,上、下钻具有障碍、拉力表指针异常,应立即起钻,查明原因;(四)坚持自查自纠,安全生产交接班签名制度,及时排查隐患。

严格把关巧施工

首先,严格按照施工组织设计的技术参数,确保各层段深度的孔间距在规范允许范围内,精心施工,以提高钻孔质量精度。深度达700米的粘土层,为避免膨胀缩径,适时将泥浆调制到18~22秒;多顺孔,多冲孔,多扫孔,确保孔壁畅顺。771~893米之间石灰岩,砂岩交替组成,质纯致密,易造成漏浆,此段钻进时,将泥浆调制为30~35秒,以防泥浆急剧渗漏。

其次,由于钻孔完工后进行再次扩孔,大大延长了下管时间,易造成孔壁坍塌,孔底沉淀等安全隐患,须长时间冲孔扩壁,确保冻结管顺利下放到孔底。

再次,6号钻机从772米,855米,885米分别再往下延伸20米取芯岩石样本,仔细观察发现,岩芯为细砂岩岩性,岩石坚硬,倾角较大,大倾角岩石易导致钻孔急剧偏斜,且螺杆纠偏的成功率低。因此,施工中应从上部(700米处)进行,加强人工造斜,确保钻孔质量。

    面对众多困难,坚强的三队人一个个攻克,一处处把关,现施工正有序进行中,为交上一份满意的答卷而奋勇拼搏。

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